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9月18日17時30分,石化總廠新增生產(chǎn)能力為1000標準立方米/時PSA(變壓吸附)制氮裝置,生產(chǎn)出質(zhì)量為99.9%的合格氮氣,并入低壓氮氣管網(wǎng),獲得投產(chǎn)成功。
該套裝置是石化總廠結(jié)構(gòu)調(diào)整項目建設(shè)的一部分,由中石化集團洛陽石化工程公司設(shè)計,于2013年3月開始破土動工建設(shè),投資514萬元。9月12日,PSA制氮項目順利通過總廠調(diào)度、技術(shù)、安全、機動等專業(yè)組的驗收而備戰(zhàn)開工。近日,隨著該廠生產(chǎn)裝置陸續(xù)停工檢修,氮氣用量缺口越來越大。該裝置隸屬空分車間管理,車間干部員工加快開工步伐,放棄節(jié)假日休息,加班加點,嚴格對設(shè)備、管線進行吹掃、氣密、試壓,經(jīng)過沖壓、吸附、再生等程序,以及分子篩添加,氮氣放空線改造等工作,于9月17日8時正式引進原料開工試車。
在投料試產(chǎn)中,石化總廠領(lǐng)導及車間技術(shù)人員協(xié)調(diào)廠家人員,密切關(guān)注產(chǎn)品氮氣的在線含氧量數(shù)據(jù)分析,確保盡早生產(chǎn)出高質(zhì)量的氮氣。18日17時30分,產(chǎn)品氮氣質(zhì)量合格并入低壓氮氣管網(wǎng)外供。至此,石化總廠制氮能力達2500標準立方米/時,緩解了全廠氮氣的供求矛盾,推動了總廠裝置檢修改造工作的有序開展。